混凝土攪拌車載泵作為一種經(jīng)濟實用的混凝土運輸工具,一直深受廣大施工單位的歡迎。不過混凝土攪拌車載泵使用久了后也可能會出現(xiàn)一些故障?,F(xiàn)在針對混凝土攪拌車載泵常見的三種故障,我們介紹如下。
故障一:電流達200安以上
問題分析:在檢查車載泵時,如果發(fā)現(xiàn)主液壓系統(tǒng)壓力正常,在電機額定電流為140安的情況下,電流達到了200安以上,那么由此可以推斷,該故障是由電機過載而非負載過載造成的。因為主油泵為恒功率變量泵,因此如果主油泵恒功率調(diào)節(jié)過高會導致電機過載。
故障排除:在檢測中,首先應對主油泵的恒功率變量部分進行檢查,同時將恒功率值調(diào)小,如果觀察電流仍很大,那么說明恒功率閥對電機電流的影響不大;此時檢查液壓油會發(fā)現(xiàn)嚴重乳化,渾濁不清。更換液壓油、清洗液壓系統(tǒng)后再試機,如發(fā)現(xiàn)車載泵運轉(zhuǎn)已恢復正常則說明,電機自動停機是由于液壓油變質(zhì)使黏度增大,造成吸油困難,加大電機負荷造成的。
故障二:突然發(fā)聲很大
問題分析:在澆注過程中,車載泵突然發(fā)出有節(jié)奏的“咯咯”聲,壓力脈沖很大,仔細辯聽后,確定聲響由液壓泵發(fā)出。如果車載泵出廠后,使用壽命沒有達到,按正常使用情況,泵內(nèi)元件不會損壞,那么可以判斷可能是由于泵內(nèi)進了空氣而造成這種響聲。
故障排除:針對以上狀況可以對主油泵進行排氣處理,試機時如果故障仍然存在,那么可以拆下主油泵進行解體,如發(fā)現(xiàn)滑靴和柱塞已“分家”,那么可以更換主油泵、液壓油和濾芯,并清洗液壓系統(tǒng)。再試機會發(fā)現(xiàn)車載泵恢復正常,經(jīng)分析可以知道該車載泵主油泵滑靴和柱塞已過早損壞,其主要原因是液壓油嚴重污染。
其次,查看材料情況,是否有堵管現(xiàn)象存在。
故障三:油溫升高過快
問題分析:車載泵在使用過程中,如果出現(xiàn)油溫升高快、換向無力的現(xiàn)象,那么可以判斷可能是液壓系統(tǒng)泄漏造成的。
故障排除:針對上述故障可以先查看液壓泵出油口的壓力,如果正常則說明泵工作正常;再測蓄能器進(出)口的壓力,如果壓力很低,則說明蓄能器的氣囊已破,更換蓄能器后試機如果故障現(xiàn)象仍然存在,那么可以檢查泵和蓄能器之間的油路,由于泵與蓄能器之間并無外泄,因此只可能是泵與蓄能器之間的單向閥內(nèi)泄導致油溫升高,換向無力。在剛停機的一段時間內(nèi),能聽到壓力油卸荷的“嘶嘶”聲,可以拆開單向閥,會發(fā)現(xiàn)該閥的密封面已嚴重磨損,并且液壓油渾濁,有輕微乳化現(xiàn)象。此時可以更換單向閥和液壓油后試機,能發(fā)現(xiàn)車載泵恢復正常。
其次,檢查冷卻系統(tǒng),水循環(huán)是否正常。
混凝土攪拌車載泵在施工時發(fā)生故障是很常見的。那么混凝土攪拌車載泵發(fā)生故障后如何修復?通過以上介紹,相信廣大用戶對這個問題已經(jīng)有所了解。如果您還想繼續(xù)了解其相關常識,可以登錄三民重科官網(wǎng)了解更多